一、空壓機(jī)變頻控制原理
由于空壓機(jī)電機(jī)的轉(zhuǎn)速與空壓機(jī)的實際消耗功率成一次方關(guān)系,因此,降低電機(jī)轉(zhuǎn)速將同比減小實際消耗功率;變頻螺桿空壓機(jī)采用壓力傳感器實時檢測系統(tǒng)中實際用氣的壓力和用氣量,通過控制器和變頻器內(nèi)部的PID調(diào)節(jié)器的精確控制,在不改變空壓機(jī)馬達(dá)轉(zhuǎn)矩(即拖動負(fù)載的能力)的情況下改變空壓機(jī)的轉(zhuǎn)速(輸出功率)從而調(diào)節(jié)系統(tǒng)壓力,實現(xiàn)壓縮機(jī)空氣按需輸出。當(dāng)系統(tǒng)用氣量降低時,空壓機(jī)提供的壓縮空氣量大于系統(tǒng)用氣量,變頻空壓機(jī)自動降低轉(zhuǎn)速,從而減少壓縮空氣輸出;反之,則提供電機(jī)轉(zhuǎn)速以增加壓縮空氣量,保持系統(tǒng)壓力的穩(wěn)定,實現(xiàn)恒壓供氣。
變頻螺桿空壓機(jī)節(jié)能成效可在一年內(nèi)收回差價(變頻機(jī)高出普通機(jī)差價),2-3年內(nèi)收回整機(jī)購買成本,以螺桿空壓機(jī)平均負(fù)載率67%-70%估算,年運行5800小時的工況下,若采用變頻機(jī),不同功率下機(jī)組年節(jié)電量如圖1。
以螺桿空壓機(jī)平均負(fù)載率67%-70%估算,年運行8000小時的工況下,若采用變頻機(jī),不同功率系的機(jī)組年節(jié)電量如圖2。
1.維護(hù)成本顯著降低
空壓機(jī)的使用成本由以下三項組成:購機(jī)成本、維護(hù)成本和能源消耗成本。變頻空壓機(jī)由于運行時減少了對機(jī)械和電氣的沖擊,同時降低了空壓機(jī)的維護(hù)、維修量,因此維護(hù)成本顯著降低。
2.實現(xiàn)恒壓供氣
減少供氣壓差帶來的壓差損耗;變頻空壓機(jī)提高供氣壓力的控制精度,恒壓供氣極大地提升企業(yè)生產(chǎn)效率和品質(zhì),同時減少了較高壓差帶來的能源消耗。
3.提升產(chǎn)氣效率
產(chǎn)氣量增加約5%-15%:避免了頻繁加載、卸載、停機(jī)時產(chǎn)生的能源浪費(如空載能耗,卸載時壓縮空氣放空損耗等)。
4.延長螺桿空壓機(jī)的使用壽命
由普通機(jī)組的10-15年延長至15-30年。
(1)變頻軟啟動;
(2)運行平滑;
(3)無工頻裝置避免電接觸故障。
5.提升變壓器和電網(wǎng)的運行功效
6.降低噪音
7.性價比高
8.品質(zhì)保障
二、具體案例分析
公司共有3臺空氣壓縮機(jī),其中2臺10立方(75kW,阿特拉斯·科普柯)已使用多年。隨著生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大和用氣量顯著增加,為確保用氣安全,增加一臺索瑞特變頻空壓機(jī)(18.7立方,1.23MPa,150kW)。
三臺空壓機(jī)交替使用,每兩周一輪交換使用,每年工作300天。
空壓機(jī)每天開機(jī)時間為早晨8點至晚上10點,即每天工作14小時。
壓縮機(jī)最大排氣壓力1.1MPa,經(jīng)過儲氣罐再送往用氣設(shè)備,實際用氣壓力0.6MPa,用氣壓力范圍0.4MPa-0.7MPa。
三、節(jié)能效果預(yù)估
通過對2臺10立方壓縮機(jī)工況的實際觀察和數(shù)據(jù)分析,可以得到如下的預(yù)算結(jié)果:
采用節(jié)能變頻后,壓縮機(jī)每工作一小時,可以節(jié)電14-16度,節(jié)電率不低于20%;2#壓縮機(jī)每工作一小時,節(jié)電12-14度,節(jié)電率不低于19%。
這兩臺10立方壓縮機(jī)每天工作14小時,共節(jié)電量為:
(12+14)*14=364(度)
如果每年工作時間按150天計算,則每年可節(jié)電約電量為364*150=54600(度)
經(jīng)了解,目前電費資費為0.85元/度,則全年可節(jié)約電費為54600*0.85=46410元;
可見,每臺壓縮機(jī)平均每年節(jié)約電費在2.3萬元以上。
綜合考慮各種影響因素,例如工作時間、生產(chǎn)安排、設(shè)備狀態(tài)等,每臺壓縮機(jī)年接電費不低于1.8萬元。